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西门子伺服开机608(7)主轴电动机不转CNC数控至主轴驱动装置除了转速模拟量控制外,还有使能控制,一般为DC+24V继电器线圈电压。可进行如下检查:1)检查CNC是否有速度控制输出。2)检查使能是否接通。十,伺服电机振动现象机床高速运行时,可能产生振动,这时就会产生过流。机床振动问题一般属于速度问题,所以应寻找速度环问题。十一,伺服电机转矩现象伺服电机从额定堵转转矩到高速运转时,发现转矩会突然,这时因为电动机绕组的散热损坏和机械部分引起的。高速时,电动机温升变大,因此,正确使用伺服电机**定要对电机的负载进行验算。凌科自动化基本平整,只是有较小的伤痕或火花,如*二种情况l口1以用水砂纸手工研磨在不拆卸电枢的情况下研磨.研磨的顺序是:先按换向器的外圆弧度,加工一个木制的工具,将几种不同粗细的水砂纸剪成如换向器一样宽的长条,取下碳刷(请注意在取下的碳刷的柄上与碳刷槽上做记号,确保安装时不致左右换错)用裹好砂纸的木制工具贴实换向器,用另一只手按电机方向,轻轻转动轴换向器研磨。2伺服电机使用砂纸粗细的顺序先粗后细当一张砂纸瞎得不能用后,再换另较细的砂纸,直到用完细的水砂纸(或金相砂纸)。
西门子伺服开机608③测速发电机出现故障。修复,更换测速机。实践中,测速机电刷磨损,卡阻故障较多,此时应拆下测速机的电刷,用纲砂纸打磨几下,同时清扫换向器的污垢,伺服电机再重新装好。2.机械运动异常快速(飞车)此类故障,应在检查位置控制单元和速度控制单元的同时,还应检查:①脉冲编码器接线是否错误,②脉冲编码器联轴节是否损坏,③检查测速发电机端子伺服电机是否接反和励磁线是否接错。十二,伺服电机位置误差现象当伺服轴运动**过位置允差范围时(KNDSD100出厂设置PA17:400,位置**差检测范围),伺服驱动器就会出现“4”号位置**差。主要原因有:设定的允差范围小,伺服增益设置不当,位置检测装置有污染,进给传动链累计误差过大等。西门子伺服开机608选择凌科自动化,你的选择没有错。d.如在HALL速度下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。2.故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。处理:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器地的。发现它对Y轴测量(光栅)并无干涉与影响,且仅Y轴亦无报 警,Y轴工作正常。再检查Y轴电动机电缆插头,光栅读数头和光栅尺状况,均未发现异常现象。考虑到该设备属大型加工中心,电缆较多,电柜与机床之间的电缆长度较长,且所有电缆均固定在电缆架上,随机床来回。根据上述分析,初步判断由于电缆的弯曲,局部断线的可能性较大。时有意将X轴运动到出现故障点位置,人为电缆线。
西门子伺服开机608产生的原因一般有:A.编码器接线有问题:断线,短路,接错等等,请仔细查对,B.电机上的编码器有问题:错位,损坏等,请送修。3,伺服电机在很低的速度运行时,时快时慢,象爬行一样,怎么办,伺服电机出现低速爬行现象一般是由于增益太低引起的,请参数No.10,No.11,No.12,适当增益,或运行驱动器自动增益功能。(请参考《使用说明书》中关于增益的内容)4。22号是编码器故障交流伺服在位置控制下以便直接转动电机轴,尽管在SRV-ON断开时电机能够脱机(处于状态)使驱动器工作在*二(即转矩控制)下B.将驱动器脉冲输出的A+和A-(或者B+和B-)对调,以改变相序,C.修改驱动器参数No45,改变其脉冲输出的相序。处理:检测或查出正确的相位。2.故障原因:在不用于时,/偏差开关打在位置。处理:将/偏差开关打在偏差位置。3.故障原因:偏差电位器位置不正确。处理:重新设定。3,电机失速1.故障原因:速度反馈的极性搞错。凌科自动化6RA26**系列直流伺服驱动的数控滚齿机,开机后发生“ERR21,Y轴测量错误”。分析与处理:数控发生测量的原因一般有如下几种:1)数控装置的位置反馈接口电路不良。2)数控装置与位置检测元器件的连接电缆不良。 3)位置测量本身不良。 由于本机床伺服驱动采用的是全闭环结构,检测使用的是HEIDENHAIN公司的光栅。为了判定故障部位。例6.故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS时首先将数控装置输出的X可靠。